1 廢水水量、水質(zhì)
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,廢水的水量、水質(zhì)見表1。
表1 廢水的水量、水質(zhì)
項目 |
數(shù)據(jù) |
水量/(m3·d-1) |
6000 |
pH值 |
6~7 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) |
500~1000 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
1000~2000 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
10~20 |
ρ(己內(nèi)酰胺)/(mg·L-1) |
300~500 |
錦綸廢水水量。水質(zhì)有如下特點:
、儆捎阱\綸廢水不是連續(xù)排放,水質(zhì)隨時間變化而變化。
②廢水主要來源于聚合切片的革取廢水,由于己內(nèi)酰胺極易分解,在生物降解過程中轉(zhuǎn)化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,成為本工程處理的難點和重點之一。
2 處理工藝及設(shè)計參數(shù)
通過對生產(chǎn)裝置和廢水水質(zhì)調(diào)查,選用前置反硝化的生物脫氮工藝,處理工藝流程見圖1。
水解和產(chǎn)酸菌的作用使廢水中復雜高分子或難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子簡單有機物,提高了有機物生化性能。然后廢水進人反硝化池。反硝化池中設(shè)置有軟性填料,通過棲息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流廢水中的NO2-,NO3-轉(zhuǎn)化為N2,從而達到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,反硝化池中的反硝化菌可以用進水中的有機物為碳源,無需再外加碳源。A,B,C工藝曝氣池是由東華大學開發(fā)的一種好氧生物反應(yīng)池,該反應(yīng)器將污泥負荷分為高負荷、一般負荷和低負荷3個區(qū)間串聯(lián)運行,可以結(jié)合脫碳和硝化的設(shè)計要求,確定A,B,C各段的停留時間。A,B,C曝氣池不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥膨脹并減少了剩余污泥量,甚至在工程系統(tǒng)的運行過程中實現(xiàn)污泥的“零排放”。A,B,C曝氣池出水進入沉淀池,實現(xiàn)泥水分離,污泥一部分回流至A,B,C曝氣池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥進行濃縮干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分達標排放。
2.2 A,B,C工藝簡介
污泥負荷Fw與污泥容積指數(shù)Is,v的關(guān)系曲線見圖2。
A段:高負荷區(qū),Is,v可控制在200以下,一般不會產(chǎn)生污泥膨脹。
B段:一般負荷區(qū),選擇在減速增殖期,為維持這一數(shù)值,宜用回流污泥量進行控制。
C段:低負荷區(qū),選擇污泥處于內(nèi)源代謝呼吸期。
C段不回流污泥,而在其中設(shè)置填料,廢水從B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜與活性污泥雙重作用下凈化,F(xiàn)/M比值大大降低。微生物處于內(nèi)源呼吸期,周圍營養(yǎng)源已無法滿足生物膜和【生活污水處理設(shè)備】活性污泥中細菌需求.此時,部分細菌在好氧條件下衰亡,分解成營養(yǎng)料供應(yīng)活著的微生物,達到了污泥減容化。
在A,B,C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有機物以比較大速率轉(zhuǎn)化為污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多
2.3 主要構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)計參數(shù)
、僬{(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護高度03m,停留時間12h。
、谒馑峄赜行莘e3000m3,2座,有效水深4.7m,保護高度0.3m,停留時間24h。
、鄯聪趸赜行莘e6000m3,1座,停留時間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d。
、芷貧獬胤諥,B,C3段,各段的停留時間分別為2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的實際有效容積分別為630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實際總供氣量51~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]。
⑤污泥回流泵3組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚程H=10.5m,電機功率7.5kW。
、薹聪趸到y(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚程 H=18m,電機功率11kW。
⑦風機3組,2用1備,單臺風機風量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風壓49kPa,電機功率45kW。
3 工程運行及處理效果分析
3.1 處理效果分析
根據(jù)污水廠和監(jiān)測站提供的監(jiān)測數(shù)據(jù),整理結(jié)果詳見表2。
表2 運行結(jié)果數(shù)據(jù)
運行歷時/d |
pH值 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
||||
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
去除率/% |
進水 |
出水 |
|
32 |
6.5 |
7 |
1530 |
121 |
92.1 |
12.5 |
84 |
40 |
6.5 |
7 |
810 |
79.2 |
90.2 |
10.6 |
74.5 |
52 |
6.5 |
7 |
541 |
20 |
96.3 |
18.4 |
86.4 |
60 |
6.5 |
7 |
2352 |
59 |
97.0 |
11.7 |
83.7 |
65 |
6.5 |
7 |
2640 |
67.8 |
97.0 |
12.7 |
79.4 |
70 |
6.5 |
7 |
1993 |
41.8 |
97.9 |
17.8 |
17.4 |
75 |
6.5 |
7 |
1526 |
56.3 |
96.0 |
14.7 |
5.0 |
80 |
6.5 |
7 |
1348 |
30.4 |
98.0 |
15.0 |
13.0 |
85 |
6.5 |
7 |
563 |
75 |
86.7 |
7.0 |
11.2 |
90 |
6.5 |
7 |
1756 |
47.2 |
97.4 |
17.2 |
5.3 |
95 |
6.5 |
7 |
1456 |
37.6 |
97.3 |
8.5 |
4.9 |
污水處理廠運行幾個月以來,出水水質(zhì)主要指標均可達標排放。只是污水中的NH3-N變化比較復雜,在初期脫氮效果尚不明顯,出水NH3-N高于進水。這說明了兩個問題,一是污水中己內(nèi)酚胺降解后使NH3-N驟增,二是由于A,B,C活性污泥系統(tǒng)中,A,B2段是去碳反應(yīng)器,C段是硝化反應(yīng)器,在運行初期由于水質(zhì)、水量及A,B2段的污泥系統(tǒng)變化較大對C段運行造成沖擊負荷,未能使C段中硝化細菌形成良好的生存環(huán)境,同時硝化細菌世代周期長,也是導致在初期脫氮效率較低的原因。隨著運行條件的穩(wěn)定,運行時間的延長,硝化細菌的濃度逐漸增高,本工藝的脫氮效果逐漸明顯,正常運行后,出水NH3-N完全達標。
3.2 處理成本
廢水處理成本為0.474元/t。
3.3 污泥排放
一部分污泥回用于A,B,C曝氣池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥硝化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,目前整個系統(tǒng)基本實現(xiàn)剩余污泥的“零排放”。
4 結(jié)論
②由于反硝化池培菌剛剛開始,再加上反硝化菌生長速率比較小,運行初期出水NH3-N濃度超過進水十幾倍,正常運行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
、圻B續(xù)運行至今剩余污泥幾乎是零排放。
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